太倉砂石選粉機產地貨源公司
發(fā)布時間:2023-10-06 01:35:32
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因此,認為回磨倉溜槽與分支閥的連接處更容易堵塞。由于工藝設備空間布局的限制,溜槽與分支閥采用90°直角連接,容易堵塞材料。經過這部分氣割檢查孔,發(fā)現(xiàn)鋼球和材料堆積在一起,鋼球的來源是磨板損壞后漏球造成的,這是選粉機頻繁跳躍的根本原因。處理措施和效果:(1)清理堵塞部位的材料和鋼球,重新焊接和恢復切割檢查孔。(2)檢查磨格柵板的磨損情況,更換部分損壞,在磨損較大的部位焊接圓鋼,控制磨格柵縫約12mm。(3)重新制定停磨維修措施,加強配球和除鐵,及時清理碎球和小球。同時,加強檢查,發(fā)現(xiàn)磨機漏球及時停機,避免堵塞事故。 (4)磨機系統(tǒng)停機維修時,檢查分支閥下的轉接點。

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如果機電沒有問題,可以考慮是突然大料或突然漏球造成的。這是因為物料磨成選粉機需要經過兩個空氣斜槽。當斜槽透氣層漏氣時,物料會在斜槽內堆積,在條件下,這部分堆積的物料會突然被輸送走,導致下游設備來料突然增加,可能導致選粉機跳停故障。斜槽透氣層正常時,應考慮其他原因。由于粗粉分別通過分料閥進入細磨倉和粗磨倉,進入選粉機時沒有發(fā)現(xiàn)材料。任何分支閥堵塞后,物料都會通過另一個分支閥,這就是為什么檢查時沒有物料堵塞。主電機超流的原因是單個分支閥的材料量有限。隨著時間的推移,材料在粗粉通道中緩慢積累,導致粗粉錐體積累,導致材料與轉子接觸,粉末選擇機運行負荷增加,主電機超流跳停。

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碰撞后失去動能沿壁面滑下,落到粗粉收錐中,其余的顆粒被旋轉上升的氣流卷起,經過大風葉的作用區(qū)時,在大風葉的撞擊下,又有一部分粗粉顆粒被拋到選粉室的內壁面,碰撞后失去動能沿壁面滑下,落到粗粉收集錐中。中粗粉和細粉通過大風葉后,在上升氣流的作用下,繼續(xù)上升,通過立式導向葉片進入二粉區(qū)。含塵氣流在旋轉的籠型轉子形成的強烈而穩(wěn)定的平面渦流作用下,使中粗粉在離心力的作用下被拋向立式導向葉片后失去動能,落到中粗粉收集錐中,通過中粗粉管排出。符合要求的細粉通過籠轉子進入內部,隨循環(huán)風進入低阻旋風分離器,然后滑入細粉收集錐成品。

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2.定期和不定期清潔循環(huán)風管。風機葉輪內的灰燼有助于穩(wěn)定啟動,具有風量和風壓,不影響分揀性能。3.潤滑點標準化,以確保軸承的運行。4.啟動前關閉阻尼器,空載啟動電流,不會損壞風扇和電器。在生產過程中,粉末選擇機通過導葉進入蝸殼,在旋轉渦葉的作用下形成平衡穩(wěn)定。水平隔板。渦旋環(huán)形區(qū)域水平旋轉。選粉機材料送入,在擴散盤離心力的作用下,撒在緩沖板上,然后落入圓形粉末選擇區(qū)。在粉末選擇區(qū)旋轉氣流的纏結下,不同粒徑的顆粒處于離心力和向心力。粉末選擇區(qū)的高度通過轉子的渦旋葉從上到下連續(xù)分選。通過渦葉,合格的細粉被出氣管氣體帶走,粗粉流入下灰桶排出。利用這種的結構,材料被重復地重復分類。

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氣流通過粉末選擇機結構:離心粉末選擇機又稱內部循環(huán)粉末選擇機,主要結構如下:主體部分由錐形外缸組成,錐形端蓋和細粉出口,下部連接粗粉出口管,為簡化結構,磨殼和外錐,外錐通風管由磨殼與內錐之間的空間組成;工作機構由動靜葉片和傳動機構組成,靜葉片位于撒布板上,撒布板簡化為幾個對稱支撐梁,動葉片上下軸承座由拉桿固定,確保其穩(wěn)定運行。離心式選粉機的工作原理及運行方法:被粉磨細的物料隨上升的廢氣被帶到到分離器。碾磨物料通過選粉機導向葉片,進入選粉機轉動部分,導向葉片是保證通過選粉機轉動整個高度的物料一致分布(即粒徑相似)。同時,使料氣混合物一起旋轉也使它們進行的預分離。隨后成品通過出口出磨,粗粉撞擊旋轉葉片,進入導流葉片中,落入旋轉部分下的錐形部分中,通過錐形閥落回磨盤進行重新粉磨。難浮。而與水親和力小,不易被水潤濕的礦物,容易上浮。